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部分脫硫劑因成分腐蝕性強(qiáng)、黑龍江鶴崗當(dāng)?shù)仡w粒硬度高,易導(dǎo)致設(shè)備腐蝕、黑龍江鶴崗附近堵塞、黑龍江鶴崗本地磨損,迫使系統(tǒng)頻繁停機(jī)維修,間接造成收率損失。黑龍江鶴崗從設(shè)備適配角度出發(fā),采用全設(shè)備兼容配方,通過(guò)成分優(yōu)化與顆粒處理,限度降低設(shè)備損耗,為收率穩(wěn)定掃清障礙。成分上,摒棄傳統(tǒng)酸性催化劑,改用中性稀土元素(鈰、黑龍江鶴崗附近鑭)作為活性促進(jìn)劑,pH 值控制在 7.2-7.5 之間,與碳鋼、黑龍江鶴崗當(dāng)?shù)夭讳P鋼、黑龍江鶴崗當(dāng)?shù)谾RP 等設(shè)備材質(zhì)兼容性。實(shí)驗(yàn)室測(cè)試顯示,其溶液與碳鋼試件浸泡 30 天,腐蝕速率僅 0.02mm / 年,遠(yuǎn)低于普通脫硫劑 0.15mm / 年;與 FRP 材質(zhì)接觸無(wú)溶脹、黑龍江鶴崗?fù)情_(kāi)裂,設(shè)備使用壽命延長(zhǎng) 5-8 年。?顆粒處理環(huán)節(jié),通過(guò) “氣流磨整形 + 拋光” 工藝磨平棱角,硬度控制在莫氏硬度 3.0-3.5 之間,避免磨損設(shè)備。某電廠濕法脫硫系統(tǒng)此前使用普通脫硫劑(莫氏硬度 4.5),噴淋頭每 3 個(gè)月更換一次,濾袋磨損率 20%/ 年,年停機(jī)維修 45 天,收率損失約 15%,維修成本超 50 萬(wàn)元。改用黑龍江鶴崗鈣基脫硫劑后,噴淋頭使用壽命延長(zhǎng)至 12 個(gè)月,濾袋磨損率降至 5% 以下,檢修周期從 3 個(gè)月延長(zhǎng)至 8 個(gè)月,年停機(jī)時(shí)間減少至 15 天,收率損失降低至 3%,還省去 200 萬(wàn)元設(shè)備改造費(fèi)用,綜合年節(jié)省成本超 80 萬(wàn)元。



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不同企業(yè)因工況差異,采用的脫硫工藝不同(如濕法、黑龍江鶴崗當(dāng)?shù)馗煞?、黑龍江鶴崗?fù)前敫煞ǎ?,傳統(tǒng)脫硫劑需針對(duì)不同工藝單獨(dú)選型,部分企業(yè)因工藝調(diào)整,需更換脫硫劑,導(dǎo)致收率波動(dòng)。黑龍江鶴崗研發(fā) “全工藝兼容” 鈣基脫硫劑,通過(guò)調(diào)整顆粒硬度、黑龍江鶴崗當(dāng)?shù)睾实葏?shù),使其在濕法(含水率 30%-40%)、黑龍江鶴崗附近干法(含水率 5%-10%)、黑龍江鶴崗附近半干法(含水率 15%-25%)工藝中均能穩(wěn)定發(fā)揮作用,無(wú)需因工藝調(diào)整更換脫硫劑。?某綜合型化工企業(yè)擁有濕法與半干法兩套脫硫系統(tǒng),此前分別使用不同脫硫劑,切換使用時(shí)需調(diào)整系統(tǒng)參數(shù),收率波動(dòng) ±6%。改用黑龍江鶴崗全工藝兼容脫硫劑后,兩套系統(tǒng)可共用一種脫硫劑,切換時(shí)無(wú)需調(diào)整參數(shù),收率穩(wěn)定在 92% 左右,波動(dòng) ±1.5%。企業(yè)減少脫硫劑庫(kù)存種類(lèi),年節(jié)省庫(kù)存成本 8 萬(wàn)元;同時(shí),因收率穩(wěn)定,兩套系統(tǒng)可根據(jù)煙氣量靈活切換,年減少能耗成本 12 萬(wàn)元。



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化工廠含氯煙氣(Cl?濃度 50-80mg/m3):鈣基脫硫劑防腐蝕,設(shè)備壽命延 5 年?
某江蘇化工企業(yè)(年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸 PVC)的裂解煙氣含氯,Cl?濃度 50-80mg/m3,之前用氨法脫硫:氨與 Cl?反應(yīng)生成 NH?Cl,溶于煙氣中的微量水汽后,對(duì)碳鋼反應(yīng)塔形成電化學(xué)腐蝕,塔體 3 年就出現(xiàn) 1mm 深蝕孔,更換塔體花 80 萬(wàn);且需每季度涂防腐涂層,單次費(fèi)用 6 萬(wàn),年腐蝕相關(guān)成本 34 萬(wàn)。?
鈣基脫硫劑的 “中性產(chǎn)物固化” 機(jī)制護(hù)設(shè)備:CaO 與 Cl?反應(yīng)生成 CaCl?,其熔點(diǎn) 772℃,在煙氣溫度 180-220℃下呈固態(tài),會(huì)附著在硫酸鈣表面形成 “惰性殼”,不溶于水也不與碳鋼反應(yīng);同時(shí),鈣基顆粒填充反應(yīng)塔內(nèi)壁縫隙,進(jìn)一步減少腐蝕。該化工廠換鈣基后,反應(yīng)塔已使用 5 年,內(nèi)壁無(wú)明顯腐蝕,預(yù)計(jì)壽命延至 8 年,省 80 萬(wàn)更換費(fèi);防腐涂層停用,年省 24 萬(wàn),年綜合省 104 萬(wàn)。?
更關(guān)鍵的是,CaCl?與硫酸鈣混合后,可作為 PVC 生產(chǎn)的干燥劑(替代傳統(tǒng)氯化鈣),月省 2 萬(wàn)干燥劑采購(gòu)費(fèi),1688 年采購(gòu)鈣基脫硫劑 150 噸,同時(shí)回購(gòu)其副產(chǎn)品,形成 “脫硫 - 副產(chǎn)品回用” 閉環(huán)。
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